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压力接触氧化/砂滤/生物活性炭工艺处理缫丝废水 |
发布者:成都优普环保设备工程有限公司 发布时间:2017/8/23 点击次数:2201 |
江苏省常州市某缫丝厂年产白厂丝约150 t,所排废水中的主要污染物为丝胶蛋白质、蛹体蛋白质及脂肪酸等有机物,是一种中等浓度有机废水。为提高清洁生产水平,降低用水成本,企业投资300万元兴建了缫丝废水处理回用工程,实现了良好的环境效益和经济效益。 1、 废水水质和水量 制丝厂工业废水主要有两类:一类为煮茧废水,约占1/5;另一类为缫丝废水,约占4/5。这两类废水共2 000 m 3/d,处理后考虑回用。此外还有少量的汰头废水,浓度较高,与邻厂印染废水合并处理后排放,不回用。原水水质见表1。
2、 处理工艺的确定 根据工艺要求,回用水需满足缫丝用水标准,具体如表2所示 。
根据水质要求,回用水要求高锰酸盐指数<8mg/L,大约相当于COD为25 mg/L,即要求COD的去除率能够稳定在90%以上。同时,为使出水能多次循环复用,要求工艺对有机物的去除能力强,生化降解完全,产泥量少。经反复论证,采用如图1所示的工艺流程:来自缫丝、煮茧车间的制丝废水进入调节池均质混合,经水泵增压后进入溶气罐与压缩空气混合溶气,溶气水进入压力式接触氧化塔,出水至砂滤器。滤后水导人生物活性炭塔,去除残留色度、异味后回放至回用水池,在常压下释放出水中的溶解气体,再泵送至生产车间。
3、 主要处理单元的工艺设计 3.1 调节池 池体为钢筋混凝土结构,尺寸为15m×8 m×3.5m,有效容积为360 m3 ,停留时问为4.3 h。调节池除均化水质以外,还有降低水温的作用,可以防止夏季水温过高影响后续生化工艺。池内配单级离心泵2台、预曝气装置1套。 3.2 压力接触氧化塔 压力接触氧化塔是在密闭的反应塔内通过加压曝气,使废水在压力状态下进行生物处理。塔内压力保持在0.45 MPa,在高压下克服了氧的传输阻力,混合液空气中氧向微生物转移的效率大大增强,可提高反应器内的活性污泥浓度,使反应器内生物膜蓬松,不易结团,活性明显增强。塔体为钢结构,有效容积为125m3 ,共2台,内置专用生物填料,设 计停留时间为3 h,COD容积负荷为3 kg/(m3·d),池内MLSS为8~10 g/L。
3.3 砂滤塔 砂滤塔为钢结构,2座,直径为3.0m,有效高度为5.5 m,有效容积为38 m3/台,设计滤速为8 m/h,内置石英砂过滤层。在长期运行中发现,在富氧条件下石英砂表面存在一定量的生物膜,对COD和氨氮起到一定的降解作用。当砂滤塔上下压力表的差值为0.1~0.15 MPa时应进行反冲洗。 3.4 生物活性炭塔 生物活性炭可充分发挥活性炭的吸附和微生物的降解作用,使污染物质边吸附边降解,吸附与再生正逆两个过程在同一时间和空间内进行,使活性炭能够长期保持高效吸附能力。生物活性炭吸附塔的规格与生物砂滤塔相同,内置活性炭,设计空床停留时间为40 min。 4 运行效果 经过1个月左右的调试,各项设备运行正常,各单元的处理效果见表3。
实际监测结果表明,出水COD为12 mg/L,高锰酸盐指数为4.2 mg/L,透明度达100 cm,完全满足缫丝用水标准,处理出水回用率达到95% 。由于工艺出水温度较高(>30 oC),有利于热能的回收。 5、 结论 采用压力接触氧化/砂滤/生物活性炭处理缫丝废水,出水水质完全能够满足回用要求。本项目投资为300万元,运行费用为0.49 m (包括电费和人工费,不包括折旧费)。项目投产后每年的回用水为60×10 m3 ,节约热能10% ,年增经济效益为100万元左右,3年即可收回投资。
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